回转窑出现这几种故障应该咋处理呢?看完就明白了(上)

技术知识
2022-04-14

公司2号窑为5000t/d熟料生产线,2014年5月投产,回转窑规格为4.8m×74m,三档支撑,斜率4.0%,窑速0.35-4.0r/min。2020年6月下旬,2号窑发生高温拉瓦故障。本文简要介绍了现场检测中发生的几起故障处理案例。通过现场分析、研究判断,及时采取了在线调整等有效处理措施,消除了设备故障,保证了回转窑的稳定运行。

回转窑

故障一

12日凌晨00:30,2号窑立磨液压缸轴断裂,窑立即减速减产(窑速由3.6r/min降至2.4r/min,进料量由360t/h降至240t/d)。2:32运行过程中,大齿圈振动剧烈,窑主减速器异音,主减速器过滤器振松脱落。

原因分析:通过调取中控筒扫描图,发现二档附近窑皮长期较厚,降速减产加剧工况恶化,窑筒轴向负荷分布更加不平衡。同时,现场检测到二档侧筒大齿圈总甩动量最大为10cm(49.5m位置窑筒局部变形为±51mm,偏心值为8.0mm),现场振动也最大。初步判断窑体工况变化是大齿圈振动加剧的主要原因。

处理措施:通过调整驱动侧三档3-1/3-2,增加齿顶间隙,缓解振动;3:25组织现场人员准备调窑:清理托轮底座,划线原位置,设置千斤顶和百分表,准备润滑油、油石等应急物资;4:10与设备管理技术人员召开调整前会议,明确调整思路和保障措施;4:30开始计划分步调整,累计3-1托轮调整3.4mm,3-2托轮调整3.3mm,理论计算齿顶间隙增加1.3mm,现场振动明显降低,主减异音消除,调整过程中各轴瓦温度控制,决定停止调整;通过现场测量,调整前大齿圈前后轴水平振动值的最大值分别为8.0mm/s和5.4mm/s,调整后前后轴水平振动值的最大值为2.9mm/s。

故障二

13日11:00立磨检修后,开始提产加速,提高到窑速3.5r/min13:57,进料量310t/h后稳定运行;19:44中班人员现场检查,小齿轮轴承座水平振动最大7.4mm/s,有载端最大5.9mm/s,减速器高速轴最大振动3.5mm/s,减速器内部有轻微异响;22:44夜班人员检查发现大齿圈振动加剧,窑主减速器再次发出异响。实测减速器高速轴最大水平振动8.3mm/s,垂直振动最大10.4mm/s。

原因分析:首先,现场检查齿轮润滑情况正常,然后通过检索中控筒扫描图片发现二档附近窑皮脱落,窑工况再次变化,导致窑轴向负荷重新分配,大齿圈位置窑旋转中心(偏心值)变化,直接改变齿顶间隙,导致振动加剧;二是大齿圈运行6年,齿表面腐蚀磨损,形成台阶,窑工况变化导致各段轴向温度变化,导致各段轴向膨胀变化,齿宽方向工作接触面变化,加剧振动。

处理措施:此时,现场检查工作已经完成,测量三档托轮的工作角为60°00’,因此仍可通过调整驱动侧三档托轮的3-1/3-2来增加齿顶间隙,进一步缓解振动。14日凌晨00:01组织现场调整,直至00:39分3-1、3-2再次分步调整近3.0mm,齿顶间隙再次增加1.2mm,调整过程中控制各档轴瓦温度;00:49测量减速器高速轴最大水平振动3.8mm/s,垂直振动最大4.3mm/s,减速器振动减小,有轻微异常噪音;8:05测量减速器高速轴最大水平振动1.4mm/s,垂直振动最大2.8mm/s,窑主减少异常噪音消失,逐渐开始增产加速,10:02提速至3.8r/min,进料量增加到350t/h后稳定运行。

故障三

15日14时16分,三档支撑轮进行微调,止推盘接触侧3-1至3-2(由于支撑轮3-1止推盘与衬瓦间歇接触,初步判断该状态是3-1瓦温度上升的主要原因);14:25中央控制操作员反馈窑电流突然上升,3-1瓦温度迅速上升,现场立即打开观察窗检查支撑轮3-1轴瓦,发现轴表面被铜屑拉伤,止推盘与衬瓦无接触,立即电话通知中央控制减速生产,立即采取应急措施。

原因分析:

①由于支撑轮止推盘与3-1衬瓦未接触,拉伤部位非止推盘轴面,判断非轴向推力过大,首先处理拉伤轴瓦,同时采取加速冷却措施;

②一方面,检查筒扫描图片,与前几天的图片进行比较,发现窑皮大量脱落,窑况发生变化,各档负荷不可避免地发生变化;同时,现场检查发现,三档支撑轮与轮带的接触情况与以往发生了变化,3-2侧出现亮缝,3-1侧全接触,判断支撑轮3-1侧径向力较大。另一方面,同年6月底,支撑轮3-1轴瓦已被拉伤并重新刮伤,可能仍存在弱点。轴瓦拉伤位置油膜形成不良(上次检修刚开窑时,3-1轴瓦油膜形成不良,现场通过退回3-1改善)。以上两点是轴瓦拉伤的主要原因;

③改变支撑轮3-1与3-2止推盘的接触状态,改变轴瓦轴向磨合位置,是加速轴瓦拉伤的直接原因;

④通过详细观察中控反馈的轴瓦温度,发现从15日凌晨00:30喂料量提高到380t/h,瓦温从9:35分38.5℃持续缓慢上升。调整前14:16瓦温达到46.7℃,轴面拉伤时中控画面瓦温仅为52.9℃,轴温为36.4℃(此时窑速为3.26r/min)。

处理措施:首先,立即通知中央控制减产,降低轴瓦拉伤程度;现场立即用油石打磨拉伤轴面,排出循环水,加速油冷;安排人员临时增加托轮3-1外循环装置,提高油冷效果;有序安排人员同步快速退出托轮3-1/3-2,减少托轮径向应力,3-1、3-2累计退出2.0mm;打磨拉伤轴面约10~15min,更换高温含杂质的润滑油。及时采取上述紧急措施处理近3小时,轴面拉伤部位表面毛刺基本打磨完毕,轴温开始逐渐下降(高点57.9℃),17:17瓦温度控制明显下降,保持窑慢转(0.5r/min)状态,上述外部冷却措施继续冷却轴瓦;20:00开始每10分钟加速0.1r/min,喂料量增加10t/h,逐步加速至夜班12:00窑速3.0r/min,喂料量300t/h;16日凌晨,每30分钟加速0.05r/min,喂料量增加5t/h,逐步加速至5:00窑速3.5r/min,喂料量350t/h后稳定运行3~4h;早上,窑速逐渐提高到3.8r/min,下午喂料量逐渐提高到380t/h;经过这次处理,窑一直稳定运行;截至目前,窑已稳定运行160多天。

来源:矿机之家

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