重介质旋流器选煤工艺探讨

技术知识
2022-09-01

【摘 要】:随着我国采煤机械化程度的进一步提升,煤泥含量在选煤厂入选原煤中所占比例越来越大,若不经过分选粗煤泥很难达到理想的分选效果,具有较高灰分,对精煤产率影响较大。重介质旋流器是煤炭洗选工业的主要设备之一,将其选用选煤生产,可有效提升精煤的回收率,降低浮选系统的生产压力。为此,本文在充分了解重介质旋流器工作原理的基础上,对其特点进行了探讨,最后通过具体案例,分析了其选煤工艺的有效性。

合丰旋流器

關键词:重介质旋流器;选煤工艺;工作原理

1 重介质旋流器工作原理

在重介质旋流器分选中,物料和悬浮液以一定压力沿切线方向给入旋流器,将会形成强大的漩涡流,液流由入料口顺着旋流器内壁可形成一个向下的外螺旋流,同时有一个上升的内螺旋流在旋流器轴线周围形成,随内螺旋流入料中精煤向上,并由溢流口排出。随外螺旋流矸石向下,由底流口排出。重力分选时,在流体介质中矿物颗粒的沉降是最基本的运动形式。矿物颗粒不同,则其密度、粒度、颗粒形状等均存在差异,从而导致颗粒在流体介质中的沉降末速也有所区别。

相比悬浮液密度,颗粒密度较大时,在悬浮液中半径为r处颗粒所受合理为正值,颗粒将甩向外螺旋流,反之,甩向内螺旋流。以此分离开密度高于或低于介质的颗粒。在旋流器内,离心力远远高于重力,将大幅加快分选速度,提高分选效率,进而达到理想的分选效果。

2 重介质旋流器分选煤泥特点

我国煤泥重介工艺系统基本相同,煤泥重介分选工艺可大大简化操作流程,降低生产成本。其主要特点如下:

1)能够与重介质旋流器、浮选机有效配合,构成一个完整的煤炭选分系统,克服粗煤泥分选难的问题。

2)通过主选旋流器可实现介质浓缩分级,保证进入煤泥重介的重介质粒度变细,大幅提升细粒物的分选精度,无需设置单独的介质制备回收系统。

3)作为一种物理分选方法,煤泥重介质分选粗煤泥相比浮选,在氧化煤、风化煤等方面具有理想的分选效果。

4)煤泥重介分选主要是以密度为标准,针对较大密度的细粒矿,具有较好脱除效果。

3 重介质旋流器选煤工艺

近年来,重介选煤工艺迅速发展,选煤技术越来越多。常见类型包括不脱泥无压三产品重介旋流器分选工艺、有压三产品重介旋流器分选工艺和有压两段两产品重介分选工艺。三种选煤工艺中,第一种不脱泥无压三产品重介旋流器分选工艺,在原生煤泥量不高,煤质较硬煤种中具有较高适应性,然而,在较大原生煤泥洗煤厂适应性较差。第二种有压三产品重介旋流器分选工艺多用于较硬煤质,且矸石不易泥化的煤种。相比以上两类,两段两产品重介旋流器分选工艺具有灵活性大, 可控性强, 分选精度高, 循环悬浮液量小等优势,且可大幅降低主厂房高度。

3.1 煤质分析

某洗煤厂采用的是二产品重介旋流器,原煤以综采为主要开采方式,经煤样工业分析和煤样元素分析,浮煤浮沉密度为1.4g/cm?。经小筛分试验可知,煤泥主导粒级为2类,第一类为0.5~0.25 mm,在煤泥内所占比例达到30.80%,灰分为14.79%;另一类为<0.045 mm,在煤泥内所占比例达到27.56%,灰分为31.34%。根据分析可见,此煤泥各粒级中<0.045 mm粒级,具有最高灰分,为31.34%,0.125~0.074 mm粒径除外,随着粒度的减小,灰分将会随之增大。

经小浮沉试验可知,此煤泥低密度级含量较大,其中主导密度级为1.3~1.4g/cm?,在本级产率中该密度级所占比例达到44.36%,灰分为6.67%。基于低密度物料具有良好的疏水性和可浮性,认为此煤泥具有良好可浮性,能够获取灰分较低的浮选精煤。

3.2 确定工艺方案

1)选前脱泥与不脱泥工艺。该产原煤煤泥含量偏高,选前采用不脱泥工艺,缺点极为显著。例如重介分选系统内进入大量煤泥,想要从系统内排出,需要花费大量时间,甚至会细化煤泥,严重影响后期循环水处理效果。因此,决定采用选前脱泥工艺,该工艺可以保证主选阶段入料稳定,减小煤泥对合格介质密度的不利影响,提高旋流器分选下限,增强分选效果,提高精煤回收率。

2)主选方法的确定。随着重介工艺技术水平的不断提升,在生产实践中重介分选工艺得到了广泛应用与推广。于洗煤厂而言,生产低灰分精煤时,很可能出现中间产物,针对这种情况,在重介质旋流器选煤工艺中,可采用两种方式,即有压三产品重介质旋流器与有压两段两产品重介旋流器,其中,有压三产品重介质旋流器选择泵送混合物料的模式进行分选,但对浸泡后的煤和矸石来讲,离心泵高速旋转的叶轮将会对其产生强大的冲击力,甚至会撞击破碎煤和矸石,或出现泥化作用。此外,矸石经过整个旋流器内壁,很容易损坏旋流器内壁,因此,该工艺可应用于煤质较硬,矸石不易泥化的煤种。相比之下,有压两段两产品重介旋流器介质系统较为复杂,且一次性基建成本高。但其在分选方面具有较大灵活性和极强的可控性,相比有压三产品重介质旋流器,其还具有分选精度高、循环悬浮液量小等优势。基于煤质分析,决定采用预先脱泥有压两段两产品重介旋流器主选,机械搅拌浮选机进行<0.5mm煤泥分选,浮选精煤采用压滤回收。

3)煤泥分选工艺的选择。第一,是否增加粗煤泥分选设备。当前,国内很多大型洗煤厂多将粗颗粒从煤泥内分离出来,且设有专门的粗煤泥分选系统。

(1)针对1mm以下粒级分选,大直径重介质旋流器分选系统效果不佳,这种情况下,需采取高效率分选工艺进行粗煤泥单独回收,在系统内减少煤泥的循环量,提升重介系统脱泥、脱介效率和系统处理效果。

(2)进一步降低细煤泥处理系统规模,减少生产成本。然而,结合本厂具体情况,重介旋流器分选下限可以达到0.5mm,对于1~0.5mm粗煤泥也有较好的分选效果。因此,无需增设粗煤泥处理系统。第二,细煤泥分选工艺。一般来讲,细煤泥内含有少量精煤,结合当前精煤回收原则,需进一步在煤泥进行精煤回收,具有良好经济性,减少对环境的污染程度。通过小浮沉试验可见,本矿原煤煤泥具有良好可浮性,因此,可采取浮选工艺进行煤泥分选处理。

3.3 应用效果

由此可见,在稳定的分选密度下, 重介精煤平均灰分在7.48%, 浮选精煤平均灰分在11.53%, 综合精煤灰分满足≤8.50%的要求。

4 结束语

综上所述,重介质选煤是高效分选回收粗煤泥的重要技术手段,在难选煤和极难选煤适应性广,且分选效果良好。基于重介质选煤的应用优势,重介质旋流器分选工艺在我国各大选煤厂得到了广泛应用与推广,因此,开展重介质旋流器选煤工艺研究具有重要意义和应用价值。

参考文献

[1]赵树彦.重介质旋流器选煤技术的热点问题[J].煤炭加工与综合利用,2017(3):55-56.

[2]李俊鲁.重介质旋流器选煤技术研究[J].山东工业技术,2018

(15):42-4.

[3]田涛.重介选煤工艺系统改造与完善研究[J].能源技术与管理,2018(3):67-68.

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