移动破碎站中振动电机发热严重的原因分析及解决办法

技术知识
2022-04-06

振动给料机是移动破碎站的重要组成部分,在使用过程中频繁加热会导致移动破碎站停机。以下案例分析了移动破碎站振动给料机电机加热的原因及解决方案。

一、故障分析

一些采矿企业使用厂家移动反击破碎站工作2小时后,振动给料机振动电机表面温度达到100℃以上,频繁触发热敏电阻保护继电器报警,导致移动破碎站停机保护。

河南迈科路重工科技有限公司振动给料机

二、故障排查及原因分析

2.1振动电机检查。

(1)现场检查振动电机累计运行956小时。两台电机安装良好,未发现底脚紧固螺栓松动。

(2)打开偏心块保护罩,发现没有灰尘进入。手盘振动电机偏心块,转轴旋转灵活,盘动过程中无呆滞异响等不良情况,偏心块旋转对称性好。此外,没有发现缺乏润滑油。

(3)打开振动电机接线盒,发现接线正常,不缺相。测量三相电阻,电阻值相互平衡,满足要求。测量地面绝缘电阻,电阻值≥550mω,满足要求。

(4)由于现场不具备深度检查条件,但通过上述检查,振动电机故障可初步排除。

2.2使用工况调查。

根据矿山企业的正常生产模式,跟踪检查移动破碎站,特别是振动电机。在工作过程中,发现以下循环现象:

当反击破裂的一腔和二腔反击板振动频繁且幅度较大时,反击破裂的电流值从额定电流的50%上升到72%,控制系统反馈信号给振动给料,降低给料速度。振动给料机的频率从40Hz降低到30Hz左右,物料运动速度降低,物料仓位持续上升,导致振动给料机弹簧压缩过大,振幅从8mm降低到5mm。但此时上料钩机工作平台较低,导致驾驶员未发现料仓位置,仍继续上料,导致料仓满仓,振动电机过流。由于振动给料机降低给料速度,反击破裂恢复正常后,控制系统反馈信号加速振动给料机。由于料仓已满,远远超过振动给料机的负载能力,弹簧从过度压缩到恢复正常需要很长时间,导致振动给料机的给料速度时间和振动电机的过流时间相应延长。

振动电机的运行电流与振动给料机的装载量成正比。振动给料机满仓时,总电流基本在16~19A之间;当物料仓位在满仓213时,总电流会下降到13A以下;当物料仓位在满仓112时,总电流可降至12A以下。

每次过流时间基本为2-5min。最长过流时间为11min,其中16~19A持续近9min(单台电机额定电流为6.92A),远远超过额定值。工作15小时后,电机最高温度达到81℃,接近报警温度。

此外,移动破碎工作约0.5小时后,预筛分机上筛板已完全被沉积物堵塞。停机检查,发现第二腔反击板已完全覆盖沉积物。

2.3原因分析。

通过了解,由于环保要求,生产增加了破碎建筑垃圾的预喷水量。建筑垃圾水分含量的增加导致预筛分机上筛板完全堵塞,导致预筛分机失去预分离效果。大量的沉积物随着建筑垃圾进入反击破碎。

反击破碎的工作原理是转子高速旋转。当材料进入板锤作用区时,与转子上的板锤相撞破碎,然后扔到反击板上再次破碎。当大量沉积物进入反击破碎时,转子将沉积物与建筑垃圾一起扔进反击板。此时,沉积物会缓冲建筑垃圾。即使含水量大,沉积物也会粘在反击板上,降低破碎效率,导致建筑垃圾在破碎腔内反复破碎,进而出现上述循环现象。

通过上述跟踪、检查和分析,可以消除振动电机自身故障引起的加热,是由于材料水分、沉积物含量大、进料钩机工作平台低、弹簧压缩过大,导致振动电机过流加热。

三、解决措施

(1)控制预喷水量,可适当增加移动破碎站自带喷水系统,及时清理预筛分机筛板,避免泥沙堵塞,增加雾抑尘。

(2)增加钩机工作平台,使驾驶员能够看到料仓内的料位,有利于安全管理。

(3)更换大刚度振动给料机弹簧,防止弹簧过度压缩。

通过上述整改,振动给料机运行恢复正常,振幅为8min,振动电机表面温度保持在60~70℃之间,无过热。移动破碎站整体运行稳定,产量稳定,运行率提高,整改效果良好。


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