ZYWL-4000SY自动钻机钻进机构故障分析

技术知识
2022-01-27

刘小华

1中煤科工集团重庆研究院有限公司 重庆400039

2瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室 重庆400039

摘要:ZYWL-4000SY自动钻机作为最先在煤矿井下推广应用的自动化钻探装备,其自动化功能弱化了对设备的操作,但对设备的使用和维护却提出了更高的要求。随着设备的长期使用,运动最频繁的钻进机构受到损耗不可避免,为处理钻进机构故障,保障设备正常运行,对钻进机构的故障现象进行了总,对各故障点进行了拆解,分析了故障产生的原因。从设备的使用维护与设计优化两方面提出了解决方案,为自动钻机的使用和优化提供参考。

关键词:自动钻机;钻进机构;故障;分析

中图分类号:TD41;TH17 文献标志码:B 文章编号:1001-3954(2021)12-0001-04

随着国家智慧矿山建设的稳步推进,煤矿井下瓦斯抽放钻孔正在向自动化、智能化方向发

[1]。由中煤科工集团重庆研究院有限公司生产的ZYWL-4000SY分体履带式自动钻机,是最先应用于煤矿井下瓦斯抽放钻孔施工的自动化装备。2016年以来,已在全国多个矿井进行瓦斯抽放、探放水和防冲卸压等工程钻孔中推广应用[2-4]。ZYWL-4000SY 自动钻机可实现自动上下钻杆、一键全自动钻孔,大幅降低了工人的劳动强度,提高了钻孔施工的安全性,其自动化功能弱化了工人对设备的操作,但对设备维护和保养的要求更高。随着自动钻机的大量使用,各矿根据自身的特点,逐步形成了一套自动化钻孔作业流程,对设备的使用、保养和维护也摸索出一套行之有效的管理办法。

1 ZYWL-4000SY自动钻机工作原理

ZYWL-4000SY分体履带式自动钻机主要由泵车和主车构成[5],其结构如图1所示。

图1

ZYWL-4000SY自动钻机的泵车作为设备的动力部分,主要由电磁启动器、油箱组件、电动机和液压泵等组成,并采用履带车搭载,结构紧凑,运输方便。主车通过履带车搭载控制系统、钻杆容纳与转运系统、姿态调节系统、锚固系统、上下钻杆系统和钻进系统,用于机身的稳固、运输和钻孔操作。自动钻机在工作时,由遥控器发出钻进指令,电控系统根据预设程序,控制电磁阀对执行元件进行操作,实现自动上下钻杆和自动钻孔。

在钻进时,电脑程序控制副机械手将钻杆交给主机械手,主机械手再将钻杆送至夹持器中,动力头与夹持器配合进行接扣,然后通过动力头的旋转和推进,实现自动钻进操作。当钻进到不同的岩层或煤层时,电脑程序能根据传感器反馈回来的钻进参数变化情况,自动调整钻进速度,实现自适应钻进。卸钻时,电脑程序控制动力头和双夹持器进行卸扣,主机

械手将钻杆从夹持器中取出并交给副机械手,副机械手再将钻杆放回钻杆箱中。

2 ZYWL-4000SY自动钻机钻进机构

ZYWL-4000SY 自动钻机的钻进机构主要包含动力头的回转机构、机架的给进机构和双夹持器的接卸扣机构,如图2所示。

图2

动力头回转机构主要包含齿轮传动系统、动力头马达、主轴、主动钻杆、过渡盘与传扭销等零件。机架给进机构主要包含机架导轨、给进液压缸、托板、滑块和位移传感器安装座等零件。接卸扣机构即双夹持器,主要包含前夹持器、后夹持器、卡瓦、夹紧液,压缸、摆动液压缸、保护套和旋转套等零件。钻进机构主要用于钻进、退钻、接卸扣,以及配合机械手进

行自动上下钻杆等操作。

在钻进与退钻时,动力头带动钻杆与钻头进行顺时针旋转,再经机架的给进液压缸带动其前进或后退,从而实现钻进和退钻操作。在上钻杆时,主机械手要将新钻杆准确地送入夹持器中,夹持器夹紧钻杆后,还需将主动钻杆与新钻杆通过螺纹连接在一起。为保证主动钻杆的接扣操作能顺利完成,主动钻杆的中心线与新钻杆的中心线应尽可能重合。在正常钻进和接卸扣时,动力头在机架导轨上通过滑块与托板相连,推进液压缸带动托板和滑块在导轨上前后移动。

钻进机构作为自动钻机最重要的组成部分、在长时间运行后,会逐渐磨损,从而对整个钻机产生影啊。

3 钻进机构的故障现象

以淮南矿业集团张集北矿为例,该矿自2020年7月开始,在14146底抽巷集中使用了3台ZYWL-4000Y分体履带式自动钻机,并组建成自动钻孔作业线。张集北矿所用自动钻机主要施工卸压穿层钻孔,钻孔倾角为10°~74°,钻孔深度为42.5~161.7m。3台自动钻机于2020年7月1日开始拆解运输,7月10日在井下组装完成并开始调试、培训和试运行,从7月25日开始进入正常生产化运行。随着钻机的使用,钻机逐渐出现故障,尤其钻进机构的故障较为多见。主要现象有:

(1)主动杆比动,偶尔山现断裂现象;

(2)动力头前端盖漏油;

(3)实持器的保护套和旋转振重;

(4)位移传感器连接座出现变形断裂;

(5)钻杆螺纹磨损严重。

截止2021年8月, ZYWL-4000SY 分体履带式自动钻机已在张集北矿连续运行超过1a,由于故障频率越来越高,需要花更多的时间对钻机进行停机检修和处理,影响生,产效率。

4 故障点拆解情况

为保障自动钻机的正常运行,对钻进机构的故障点进行了拆解,发现有以下情况:

(1)主动钻杆丝扣从根部断裂;

(2)过渡盘和销轴磨损严重,间隙较大;

(3)动力头前端盖骨架油封损坏;

(4)夹持器旋转套和保护套下端磨损较严重,上端几乎没有磨损;

(5)位移传感器连接座向上弯曲变形;

(6)滑块与轨道间隙较大,约为6mm。

故障部位拆解情况如图3所示。

图3

5 故障原因分析

通过拆解分析并结合现场钻机的使用情况发现,造成钻进机构出现故障的主要原因如下:

(1)主动钻杆晃动,主要是销轴和过渡盘磨损过度造成;

(2)动力头前端盖漏油,是其内部骨架油封损坏造成;

(3)夹持器保护套与旋转套下端过度磨损,主要原因是钻杆在旋转时因自重而向下偏转,从而摩擦保护套与旋转套的下端;

(4)滑块的过度磨损,使主动钻杆中心线向下偏移,位移传感器的活塞杆受到一个向下的径向力,导致位移传感器安装座受到活塞杆向上的反作用力,因此安装座会向上变形;

(5)主动钻杆中心向下偏移,也会导致主动钻杆在接卸扣时损伤其丝扣,同时也会加速钻杆丝扣和夹持器旋转套的磨损。

6 故障处理与改进方向

结合故障现象和原因分析,可从两方面进行改进:一是从使用与维护方面进行改进,另一方面对设计进行优化。

6.1使用与维护

(1)在钻机的使用过程中,每班在轨道上涂抹润滑脂,以提高滑块的使用寿命;

(2)每班在钻杆丝扣上涂抹丝扣油,降低钻杆与主动钻杆的丝扣磨损;

(3)随时观察主动钻杆的晃动情况,若晃动过大,应及时检查过渡盘和销轴的磨损情况,及时更换;

(4)每天至少紧固1次动力头与滑块、主动钻杆与动力头、夹持器与机架的连接螺栓;

(5)每周检测1次夹持器保护套和旋转套,若有过度磨损,应及时更换;

(6)每周检测1次动力头滑块与导轨间的间隙,若间隙大于3mm,应及时更换。

6.2设计优化

(1)主动钻杆的外螺纹接头可采用抗磨能力更强的材料,提高耐磨性;

(2)提高拉线传感器安装座的强度,增加腰形孔长度,减小安装座所受的径向力影响;

(3)在滑块允许的极限磨损位置做标记,方便观察和提示更换。

7 结语

设备的自动化功能弱化了对设备的操作要求,但对设备维护和保养提出了更高的要求。自动钻机使用最频繁的钻进机构,其损耗不可避免,需要根据实际使用情况,随时观察运行状态,及时更换磨损的零件、以防设备发生故障影响生产。采用标准化管理,提高使用和维护水平,是自动化设备正常运行的前提和保障。

参考文献

[1]王清峰,陈航.瓦斯抽采智能化钻研技术及装备的发展与展望[J].工矿自动化,2018, 44(11):18-24.

[2]陈小平.ZYWL-4000SY型煤矿用全自动钻机的研制及应用[J].矿川机械,2017,45(7):17-19.

[3]陈松林.突出煤层钻孔远距离控制钻机研究与试验[J].煤矿机械,2010,31(5):63-66.

[4]刘荣辉,自动化钻机在高瓦斯突出矿井中的应用分析[J].煤矿机械,2018,39(11):131-132.

[5]张始斋,王庆文.ZYWL-4000SY型遥控钻机设计及关键技术研究[J].煤炭科学技术,2021,49(3):129-134.

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2018YFCO808000);天地科技股份有限公司科技创新创业资金专项项目(2020-TD-ZD014)

作者简介:刘小华,男,1981年生,硕士,副研究员,主要从事煤矿钻机的设计研发工作。

(收稿日期:2021-09-06)

来源:矿山机械杂志第49卷2021年第12期

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