棒磨机在秦邮特钢冶金渣处理厂的应用研究

技术知识
2022-01-24

张胜利,秦在智,邵俊涛,路文志

1洛阳大华重工科技股份有限公司 河南洛阳 471023

2扬州秦邮特种金属材料有限公司 江苏扬州 225000

我国钢厂星罗棋布,拥有炼钢能力的钢企近600家,产能过剩的同时还产生了众多废弃物,即冶金渣,又叫钢渣。每炼一吨钢材将会产生10%的钢渣[1]。例如,一家年产量为500万t的钢企,钢渣产量将达到50万t/a,如此庞大的废弃物急待处理。钢渣棒磨机的应用使这些废弃物变废为宝,铁经过提纯后直接回炉,渣被用于水泥、建材等行业[2-3]

扬州秦邮特钢公司(以下简称“秦邮特钢”)是一家专门生产建材用钢的企业,年产量500万t以上,钢渣堆存量每年可达50万t。秦邮特钢用很大一片空地来储存钢渣,土地资源浪费严重,对当地环境造成恶劣影响。钢渣堆存量每天都在增加,为了尽快将这些废弃物回收利用,2018年之前,秦邮特钢曾经装备了球磨机、圆锥机等生产线,但是效果都不太理想,最后都淘汰了。2018年6月建成并投产了1条棒磨机生产线,这些钢渣才得到了良好处理。由于进料粒度变化以及秦邮特钢需要扩大产量,该棒磨机生产线在调试阶段进行了改造,如今应用情况良好,产量翻番。

1工艺工况

1.1工况

秦邮特钢地处南方,气候湿润,年降雨量大,钢渣露天堆存。刚出炉的钢渣通常要经过热泼处理,含水量较大。钢渣分为老渣和新渣,老渣未经过分拣和除铁工序,老渣中的铁块、残牙、钢球等不可破碎物较多(见图1)。单缸圆锥机不能频繁过铁,因此不能使用,否则会堵料,且堵料后无法自动清腔,需要人工清理,工作量很大,同时由丁钢渣含水量较大,经常出现下料不畅,不适合采用圆锥机[4],而球磨机的出料方式为中心排料,未分拣出的不可破碎物最后都堆存在了球磨机筒体里,导致产量越来越低,这种工况也不适合球磨机;棒磨机采用周边排矿结构粉磨物料,进料口和出料口都比较大,适合于大颗粒物料的进出,不可破碎物不会影响其使用效果,再加上筒体内部的钢棒介质运动作用,物料破碎比大(见图2、3)。

图1

图2

图3

1.2技术参数

棒磨机生产线的主要设备是棒磨机,钢厂结合自身及市场条件要求进料粒度小于80mm,出料粒度小于10mm,产量为80t/h。经过选型计算,最终选择GMBZ2745型棒磨机1台。棒磨机装机功率为500kW,配10kV高压电,减速机为硬齿面减速机,齿轮传动结构为斜齿传动,筒体衬板为波纹结构,筒体出料口区域钢板加厚,两端主轴承采用调心滚子轴承,大端盖结构配备行星轮辅传装置。

1.3工艺

如图4所示,棒磨机处理钢渣工艺流程可分为3个阶段:第1阶段,物料经300mm格筛,再经铠甲式磁选机,含铁量大于90%的磁性渣会被直接选出并作为废钢块回炉回[5];第2阶段,磁性较低的物料会进入下面2道串联的颚破,粒度小于80mm的进入棒磨机,2道颚破均为PEY液压保护颚式破碎机,该系列破碎机具有液压保护功能,因此过铁时动颚自动退让,避免“卡钢”问题,附带的蓄能器可实时补偿压力,动颚自动复位,不会影响正常生产;第3阶段,颚破出来的物料经过10mm篦条筛,筛上物进入棒磨机,筛下物进入磁选机,该磨机为闭路系统,物料出磨后经振动筛筛分,筛上物料重新回棒磨机,筛下物料进入磁选工序[6]。需要重点说明的是,棒磨机前需要配置缓冲料仓,以避免给料不连续造成的磨机空转现象、同时也可以暂缓因给料量过大而造成的磨机“涨肚”问题。料仓与棒磨机之间为弧形给料机,该给料机可以直接将物料送入磨机内部,效率很高。

图4

1.4实际应用情况

(1)原料问题 实际进料为0~300mm,且铁块较多。其中80mm以上物料占比30%以上,最大300mm,工况超出预期。不可破碎物分2部分,一部分磁性较低,物料较硬,经颚破可以破碎到100~160mm;另一部分无磁性,物料较硬,颚破无法破碎,直接进入磨机筒体内部。如此应用造成乱棒和返料量大。

根据前期理论参数设计的装棒规格及装棒量,如表1所列。

表1

按上表装棒后,由于老渣多、物料较大、不可破碎物(见图5)较多的缘故,出现p90钢棒断裂情况。∅90钢棒是针对80mm以下物料设计的,物料过大会出现乱棒现象,造成钢棒折弯、断裂。同时由于不可破碎物没有在返料前分拣,造成钢棒磨损加剧。

表5

由于给料不均匀,筒体内部物料时多时少,再加上前期有断棒现象,筒体内部钢棒减少,物料未充分破碎就排出来了。物料中老渣含铁量较高、体积大,不易破碎,这也是返料量大的原因。返料量的剧增造成料仓堵塞、给料不畅、磨机空转、衬板频繁松动,增加了设备维护工作量。

(2)产量问题 原设计产量为80t/h,经测试,产量达到设计要求。因环保原因,需错峰生产,生产任务加剧,所以秦邮特钢计划提高产量至120t/h。但由于弧形振动给料机为U形给料口,且进入磨机筒体的勺体部分尺寸收缩,如图6所示。进料斗弧板1与进料斗弧板2存在过渡区域,因此会出现堵料,影响产量的提高。

图6

2设备改进

针对以上实际应用情况,对设备进行如下更改。

2.1调整装棒量

众所周知,钢渣棒磨机设备除了消耗电能,还会消耗衬板、钢棒等耗材,其中钢棒的耗最大。图此合理控制装棒量将直接影响到设备的使用效果以及能耗的高低。在棒磨机转速一定的情况下,装棒量和配比直接影响到设备的出料粒度、产量和电耗。针对秦邮特钢工况特点对装棒量做出调整,如表2所列。

表2

∅90钢棒不再添加,全部按∅150添加,并且采用65正火圆钢,提高钢棒的耐磨性,减少棒耗。

2.2料仓下料口加大

将料仓与给料机下料斗的过流面改大,从而减少物料停留时间,增加入料量。

2.3改造给料机

给料机料斗改为整体钢管结构,不再有过渡角,钢管伸进中空轴的部分加长,钢渣可直接进入筒体.由于钢渣流动性较差,采用钢管结构可以提高其流动速度,增大给料量。同时钢管材质采用不锈钢,钢渣承受的摩擦力更小,流动性更强。

2.4增加分拣工序

入磨前增加分拣工序,尽可能将不可破碎物剔除。同时从磨机出来的钢渣也增加分拣工序,保证不可破碎物不再回磨机,从而降低对筒体的冲击,减少不可破碎物与钢棒的接触,提高钢棒寿命。

3 改造后的使用情况

3.1 生产能力

GMBZ2745棒磨机改造后产能从80t/h提高到130t/h,进料粒度控制在150mm以内,出料粒度均匀,返料量从10t/h降低到4t/h。

如图7所示,筛后10mm以下物料可占70%,40mm以上物料主要是不可破碎物。

图7

3.2设备情况

筒体内部料棒配比和充填量恰当,物料对设备的冲击减少、从而消除了衬板松动情况;不可破碎物的减少,给料量的增加,使钢棒消耗量减少,没有再出现断棒现象,且电流稳定。

4结语

棒磨机用于钢渣的细碎处理是正确的选择,改造后的GMBZ2745棒磨机已连续运行4个月, 每天除了1~2h的设备维护时间,均处于生产状态,运行良好。棒磨机作为钢渣处理设备,可靠性高、破碎比大、维护简单、产能大,是钢企处理钢渣的终端设备。

参考文献

[1]何环宇,倪红卫,甘万贵,等.炼钢渣的冶金资源化利用及评价[J].武汉工程大学学报,2009,31(1):41-45.

[2]赵青.高炉炼铁系统加入废钢情况的调研[J].中国废钢铁,2018(1):29-31.

[3]甘万贵,钢渣用于填筑高速公路路基的研究[J].武钢技术,2007,45(4):28-30.

[4]李志然.安钢钢铁渣资源化利用途径探讨[J].河南冶金,2007(3):25-27.

[5]许斌,庄剑鸣,白国华,等.烧结配加转炉钢渣的研究烧结球团,2000(5):20-24.

[6]宋喜民.我国冶金渣粉磨设备的发展与应用[J].中国废钢铁,2005(4):26-30.

(收稿日期:2021-04-20)

(修订日期:2021-07-19)

来源:矿山机械杂志第49卷2021年第10期.

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