环锤式破碎机飞溅漏料问题分析及改进

技术知识
2023-02-04

水泥行业作为耗能大户,碳达峰碳中和,节能减排任重道远。我公司为节能降耗,不断完善产业链,提高废渣综合利用,利用原有破碎机对园区固体废渣,熟料大块、化验室石块等大块物料破碎后使用。由于物料粒径、物料特性不同对设备的要求不同,在实际生产运行过程中物料在破碎机内部受到冲击破碎,出现物料飞溅漏料、粉尘较大,现场环境恶劣,增加员工劳动强度及现场安全风险较大。为提高破碎机系统的稳定性,破碎能力,对现场环境改善,减少员工的劳动强度,降低安全风险,提高了企业的经济效益,对环锤式破碎机优化改进。

存在的问题及分析

原有工艺为堆棚铲车上料进入板喂机输送至环锤式破碎机破碎(见图1),破碎后经板链式提升机入库;原设计考虑板喂机承重,在破碎机后侧设计承重墙,板喂机头部安装在顶部,破碎机与板喂机之间距离较小,板喂机进破碎机进料口受限制,破碎机进料口角度平缓。

环锤破碎机结构

图1 原有破碎机工艺

环锤式破碎机是一种带有环锤的冲击式转子破碎机,物料经板喂机供料进入破碎机后,受到高速旋转的环锤猛烈打击作用力而破碎,被破碎的物料同时从环锤处获得功能,高速度地冲击向破碎机,从而受到二次破碎,并且被破碎反弹回的物料落到环锤上又一次受到冲击;最后落回到筛板上又受到环锤的剪切挤压、研磨进行破碎,通过筛板排出下一级设备输送到库内。

在实际运行中出现以下几点不足之处:

(1)破碎机与板喂机连接处漏料严重,破碎机与板喂机非标溜子之间的间隙过大,原间隙为800mm,非标溜子平缓易造成堵料漏料,板喂机在运行过程中回料板链料斗易将物料刮出外溢,在检修时将间隙调整到200mm,调整后容易被回料板链料斗刮变形漏料;

(2)物料在破碎机内部受到高速旋转的环锤猛烈打击作用力,被反弹回的物料在破碎机内部飞溅,飞溅的物料会使板喂机头部上盖经常被物料打击变形漏料,盖板螺栓打断,导致物料外溢漏料严重,在检修时将板喂机上盖板加厚至200mm(原为80mm);只能运行半个月左右;

(3)飞溅出来的物料存在很大安全隐患,造成作业现场环境较差,运行产量底,能耗高,上料困难;

(4)如果不及时清理破碎机周围积料,就会造成破碎机负荷加重,传动皮带打滑,长时间打滑就会引起火灾的风险。


优化改进措施

为解决这一问题,制定方案如下:

(1)调整板喂机与破碎机连接处间隙为500mm,将非标溜子钢板加厚至10mm,调整溜子斜度58°,在非标溜子钢板上用螺栓固定安装一块10000mm×250mm的活动挡皮,因挡皮有弹性可以挡料同时满足板喂机运行,为防止少量灰尘外溢,又增加一道漏灰斗接至破碎机底部回料,将外溢的物料再次收集;

(2)在板喂机前端端盖处增设10排帘幕(见图2),使飞溅起的物料缓冲降落,保护板喂机端盖、非标溜子处不受损坏,用Φ50mm圆钢做固定轴,间隔50mm挂帘幕,帘幕长度为1000mm,使得反弹回的物料在破碎机内部缓冲降落,破碎机内的粉尘自然沉降,保护设备不受外力损伤板喂机壳体及附属部件,有效解决物料飞溅外溢漏料现象;

板喂机前端端盖处增设排帘幕

图2 板喂机前端端盖处增设排帘幕

(3)对破碎机顶部及板喂机盖板处重新密封,将顶部收尘风管接至板喂机头部收集粉尘,改造后现场环境得以改善,员工劳动强度降低,运行产量明显提升,电耗下降4%左右,现场安全风险消除。

(4)为防止破碎系统安全运行,在破碎机上安装一台测速传感器,测定破碎机的转速,电机的实际转速为980r/min,正常运行破碎机实际转速为4500r/min,设定破碎机转速低于300r/min时中控报警闪黄,转速低于200r/min时调停保护,防止皮带打滑引起火灾及设备事故。

改进后的效果

经过半年时间的运行,设备运转正常,通过改造优化不仅弥补了破碎机系统设计上的不足和缺陷,并且使破碎机系统稳定,破碎能力由原来80t/h提升到120t/h,电耗明显下降,现场环境改善,员工的劳动强度减少,增强员工的工作积极性,现场安全分险降低,提高了企业的经济效益。


来源:矿机之家

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